原标题:玉溪水松纸厂电气工程师王新华——“土专家”玩转“洋机器”
1993年7月,王新华从昆明理工大学企业管理专业毕业,怀着对未来无限憧憬踏入社会,是选择包分配的稳定工作还是去刚创建4年的乡镇企业玉溪水松纸厂?王新华打听到玉溪水松纸厂要从德国、法国、意大利引进国际上最先进的水松纸生产设备,填补省内相关行业的空白。看好这个领域发展前景的王新华果断放弃了包分配的工作,选择了玉溪水松纸厂。
当时,玉溪水松纸厂的大学生很少,电气自动化人员奇缺,王新华作为厂里仅有的几名大学生之一,虽然对电气设备一窍不通,但凭借着对电子产品的兴趣,他毅然选择做了一名电气维修工人。厂里安排王新华到设备安装调试一线,跟随外国厂家工作人员学习,面对全都是外文的资料和完全陌生的图纸,王新华一点点去琢磨。白天,他与外国厂家工作人员一起安装调试设备;晚上,他阅读、翻译那些晦涩的专业术语,研究设备相关的外文资料、操作说明书和电气原理图。经过半年的努力,意大利进口的四色凹版印刷机和德国进口的分切机终于投入生产,制造出了国内第一张高平滑水松纸。
进口设备虽然设计优良、功能完善,但设备用于高档水松纸印刷时也存在不少问题,如放卷速度控制不足、原材料耗损大,甚至印刷烘箱因吸入碎纸片导致起火……而且厂里的工人看不懂英文,小到按错按钮、设置错误,大到核心部件损坏,王新华常会在半夜三更被工友们叫醒处理设备故障问题。设备投入使用半年后就出现严重故障,请国外的维修人员来维修每天要1000美元,价格十分高昂。通过分析研究,王新华主动向企业领导申请由自己给洋机器“动手术”。
“自己给进口机器‘做手术’,确实存在很多风险,加上资料都是外文,阅读学习很困难,但我心里有股劲,一心就想把这事做成。”王新华一项一项查资料、不断试错。在他的努力下,不仅修好了机器,而且通过改良后,设备原材料损耗大大降低,生产效能也得到了较大提升。
王新华为洋机器成功“做手术”后,激发了他的自信和创新热情。2000年,从国外进口一台水松纸激光打孔设备要1680万元,为了节约成本,厂里让王新华牵头成立光机电技术研发小组,试着自主研发水松纸激光打孔机。经过一年的摸爬滚打,王新华和工友们研发出国内第一台水松纸激光打孔机,填补了国内空白。
“第一台样机制造出来后只用了350万元,各项性能指标完全符合客户要求。”王新华自豪地说,现在水松纸激光打孔机在厂里有30多台,每台设备节省了1000万元,累计为企业节省了3亿元。在王新华的带领下,企业技术团队走上了自主研制之路,先后成功研制出国内第一代水松纸专用数字化烫金机、5毫米功能型高精度分切机、高精度压纹机,数字化烫印机等多种先进设备。
2010年4月,在研发圆压圆跳步数控烫印机时,一直攻克不了“同步自动检测、实时自动套准”这个难题,团队其他人都觉得应该放弃研究,有的甚至选择了离开,但王新华依旧不放弃,在现场用电脑一遍一遍地调整程序。从早晨坐到深夜,从冬天熬到夏天,直到住进医院,接受心脏介入手术。手术后刚出院的王新华又投入到研发中,最终成功研发出了达到国内领先水平的高精度数控烫印机。
“作为项目的主要负责人,如果我都放弃了,就真的做不了了。”王新华说,不管遇到什么困难,只要看到工友们信任的眼神,就没有放弃的理由。(记者 李翕坚)