刘杰同志1990年12月参加工作,技师,从事大型养路机械产品组装20余年,组装大型养路机械产品数以千台。工作中在车辆使用过程中设备完好率近100%。无论严寒酷署,刘杰都会定期保养车辆,确保线路和设备处于良好状态,及时完成公司内的调车、转运与发车编组。
2014年刘杰同志任中国铁建高新装备股份有限公司新车工段工段长,带领工作团队21人完成了GCX-1000轨道除雪车、XM-1800钢轨铣磨车、DC-32N窄轨捣固车,DC-32Ⅳ型捣固车,XCDW-32道岔捣固稳定车,JDZ-160接触网综合作业车等铁建装备自主研发的这一系列新产品的的试制、试车工作。
2013年,他负责试制国内第一台轨道除雪车。面对工期紧、任务重、人手不足的窘境,他似乎已经忘记了白天和黑夜。交车那一天,他一直连续工作到凌晨4点,才拖着疲惫的身躯回家,也错过了他四十岁生日和家人的聚会。
除雪车在哈尔滨作业试验时,太阳升起时,雪开始融化,作业线上的雪量便越来越少,他只能和同事们一捧一捧地将其他地方的雪搬运到作业线上,手很快就冻得完全没有了知觉,因为地滑,经常被摔得全身淤青。因为这份坚持与干劲,车辆在冰雪覆盖轨道的状态下,竟然以每小时40公里的作业速度顺利完成了轨道除雪任务。
在钢轨铣磨车的生产中,出现了轴重超标的问题,他马上与技术人员一起制定方案并一步步实施整改。当时由于车辆已组装完成,所以改造难度相当大,在时间紧任务重的情况下,他解决了顶棚的改造安装工作,缩短了工期十天,对车体多处进行切割,重新组对工作,使电线及管路未造成任何损失并一次通过了验收。
道岔捣固稳定车是公司自主研发的新产品,为保证车体外观的平整度,他与技术人员提出采用现场拼焊、部分采用折弯的工艺,使车体拼装效果良好。为减轻重量和防止工具箱锈蚀的问题,他亲自设计了四个工具柜和灭火器箱,这些材料利用剩余的物料制作而成,既节约了成本又达到了改造的目的。
2014年,刘杰开始负责与国外同步生产的JDZ-160接触网多功能综合作业车的组装工作。面对铝镁合金焊接的隔墙和爬梯的多出焊缝开裂问题,为了控制整车质量,他带领员工与国外专家不断地探讨研究,经过用废板反复试焊,凭借自己的丰富经验,在三天的不眠不休后,最终攻克铝镁合金焊接技术难关。
组装完成的整车进行了曲线模拟超高180mm的极限测试,当国外专家向他翘起了大拇指时,他知道自己又一次用实践证明了中国工人的技术也是一流的——他试制的作业车,360度工作台伸出的最大极限达到了25米,比国外的产品整整多出了7米,真正实现了铁建装备的产品,从轨下到轨上的飞跃,并且是领先国外的飞跃。